泵用机械密封

时间:2024-04-04 09:46:00 编辑:大鹏 来源:长期打折网

离心泵的机械密封漏水怎么办啊?,离心泵的机械密封频繁坏什么原因...

离心泵的机械密封漏水怎么办啊?
离心泵的机械密封漏水怎么办啊?
提示:

离心泵的机械密封漏水怎么办啊?

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水泵离心泵机械密封漏水解决方案

售后服务人员在为客户维修的过程中,有相当一部分问题是设备出现漏水。设
备漏水的现象多种多样,主要是机封漏水。本文特此介绍机封漏水的原因及处
理方法。

一、机械密封处渗漏水的第一种可能性是机封的
动、静环平面磨损
。而造成机
封的动、静环平面磨损的原因有

六个方面:



原因一,
安装过紧。观察机械密封的动静环平面
,如有
严重烧焦现象,平
面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,
失去弹性,这种现象是由于安装过紧造
成的。

处理办法:调整安装高度,叶轮发装后,
用螺丝刀拔动弹簧
,弹簧有较强的张
力,松开后即复位,有
24MM
的移动距离即可。


原因二,
安装过松
。观察机封动、静环平面,其表面有一层
很薄的水垢

能够擦去,表面基本无磨损,这是
弹簧失去弹性及装配不良
造成,或
电机轴向
窜动造成



原因三,
水质差含颗粒
。由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,
形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面
产生沟槽、环沟
等现象。

处理办法:改进水压或介质,更换机封。


原因四,
缺水运行造成干磨损坏
。此现象多见于
底阀式安装
形式进口处负
压,进水管有空气,泵腔内有空气,泵开机后,机封的磨擦高速运转时产生高
温,无法得到冷却,检查机封,弹簧张力正常,摩擦面烧焦发黑,橡胶变硬开
裂。处理办法:排尽管道及泵腔内空气,更换机械密封。


原因五,气蚀。气蚀主要产生于热水泵。由于介质是热水,水温过高产生



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蒸汽,管道内的汽体进入泵腔内高处,这部份的汽体无法排除,从而造成缺水
运行,机封干磨失效,气蚀装自动排气阀,更换机封。


原因六,装配问题。安装泵盖时,可能没有装平,造成轴与泵盖不垂直造
成动静平面不能吻合,开机时间不长,造成单边磨损而渗水。也有可能在安装
动静环时,将橡胶件损坏,或动静环表面碰伤。

处理办法:拆除重装,检查泵盖是否装平。


二,机械密封处渗漏水的第二种可能性是
机械密封胶
失效。

机械密封胶失效的原因:
橡胶件老橡胶件的老化、
变形,
主要是热水泵中的化、
变形。机械密封胶失效表现的现象为水温过高,介质溶解橡胶。从外观上看橡
胶件表面疏松、毛糙,失去弹性,从而使橡胶失效。

处理办法:更换适合的橡胶材料。



三,机械密封处渗漏水的第三种可能性是泵盖静环室造成。

主要原因是静环室内孔加工尺寸误差大,
表面毛糙。
表现的现象为从轴向喷水,
静环与内孔之间存在间隙,或者内孔粗糙,静环跟转,橡胶磨损。

处理办法:更换泵盖。或用生料带缠绕静环外圈,或加密封胶作应急处理。


四,机械密封处渗漏水的第四种可能性是电机
轴颈加工精度差
、尺寸小、
粗糙及轴颈锈蚀。

主要原因是电机的轴颈(放动环处)加工尺寸小,或者由于介质带腐蚀性腐蚀
泵轴,以及由于长时间停用,水作为介质,钢轴与铸件叶轮、泵盖的电极电位
不同,形成原电池反应,造成轴颈腐蚀。表现的现象是腐蚀的表面斑斑点点。


处理办法:锈蚀表面用砂纸打光,用生料带缠绕后,放入动环作应急处理,
最好的方法是换轴,或轴镶套后加工恢复到原轴的尺寸。

离心泵的机械密封频繁坏什么原因
提示:

离心泵的机械密封频繁坏什么原因

离心泵密封损坏的原因有如下六项,每项的具体内容及处理方法如下:

一、离心泵用水水质差,含颗粒。
由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,形成磨料磨损离心泵机封的平面或拉伤表面产生沟槽环沟等现象。
处理办法:改进水压或介质,更换机封。

二、气蚀。气蚀(主要产生于热离心泵)。
由于介质是热水,水温过高产生蒸汽,管道内的气体进入泵腔内高处,这部分的气体无法排出,从而造成缺水运行,机封干磨失效,气蚀装置。
处理方法:更换机封。

三、缺水造成运行干磨损坏。
此现象多见于式安装形式进口处负压,进水管有空气,泵腔内有空气,泵开机后,机封的磨擦高速运行时产生高温,无法得到冷却,检查机封,弹簧张力正常,摩擦面烧焦发黑,橡胶变硬开裂。
处理办法:排尽管道及泵腔内空气,更换机封。

四、安装过紧观察机械密封的动静环平面,如有严重烧焦现象,平面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性。
这种现象是由于安装过紧造成的。
处理办法:调整安装高度,叶轮安装后,用螺丝刀拨动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有2-4mm的移动距离即可。

五、机械密封处渗漏水。
处理方法:用高密度材料填充渗漏缝隙,或更换机封。

六、安装过松。
观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成。
处理方法:更换弹簧、电机轴,重新装配。

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